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脫硫石膏含水量大的(de)原因及解(jiě)決辦法(fǎ),你知道嗎?
來源:幹粉砂漿設備 發布時間:2022-04-11 瀏覽次數:1389次

  濕法石灰石-石膏煙氣(qì)脫硫工藝中,石灰石漿液在吸(xī)收塔內對煙氣進(jìn)行逆流洗滌,生成(chéng)半水亞硫酸鈣並以(yǐ)小顆粒(lì)狀轉移到(dào)漿液中,利用空氣將其強製氧化生成二(èr)水硫酸鈣(CaSO4·2H2O)結晶。用石(shí)膏排出泵(bèng)將吸收塔(tǎ)內的漿液抽出,送往石膏(gāo)旋流器,進行濃縮及(jí)顆粒分級,稀的(de)溢流(細顆粒)返回吸(xī)收塔;濃縮的底流(較粗顆粒)送往真空(kōng)皮帶機進行(háng)石膏脫水(shuǐ)。脫水後的石(shí)膏含水率一般控製在10%(質量含量)以下,為達標。若石膏水分過高,不僅影響(xiǎng)脫硫係統和設備的正常運行,而且對石膏的(de)儲存、運輸及(jí)後加工等都會造成一定(dìng)的困難(nán)。

脫硫石膏含水量大的(de)原因及解決辦法,你知(zhī)道嗎?

  石膏含水量大的(de)原因:

  1、吸收塔內漿液的密度偏小或者氧化空氣量不足

  吸收(shōu)塔內漿液(yè)的密度(dù)直觀地反映塔內反應物的濃度(固體含量)高低,密度值升高,漿液的固體含量增加。密度一般控製在1180~1200之(zhī)間,固體含量在10%左右。若排出的石膏漿液固體含量偏低(dī),即密度較小,石膏漿液未達到飽和或過飽和度較低,形成的(de)石膏晶體顆粒細小,石(shí)膏難以脫水。

  2、吸收塔液的pH測量值不達(dá)標

  吸收塔液的pH測量值是參與反應控製的一個重要參數,用於確定需(xū)要(yào)輸(shū)送(sòng)到煙氣脫硫吸收塔的新鮮(xiān)反應漿液的流量。pH值升(shēng)高,新(xīn)的(de)反應漿液供(gòng)應量將減少,反(fǎn)之(zhī),pH值降低,新的反應(yīng)漿液供應量將增加。若pH計測量不準,則需要添(tiān)加的石灰石(shí)量就不能準確控製,而過(guò)量的石灰石使石膏純度降低,造成石膏(gāo)脫水困難。

  3、氯離子含量超(chāo)標

  原煙氣進入吸收(shōu)塔與石灰石漿液接觸脫除SO2的(de)同時,煙氣(qì)以及(jí)石(shí)灰石中的雜(zá)質都會進入吸收塔漿液中,長期運行後吸收塔漿液的氯離子(zǐ)和(hé)飛灰(huī)中不斷溶出的一些金屬離子濃度(dù)會逐漸(jiàn)升高,不斷增加的氯根和重金屬離子濃度對吸(xī)收塔內SO2去除以及石膏晶(jīng)體的形成產生(shēng)不利的影響(xiǎng),並且過(guò)量氯離子將大量吸收(shōu)Ca2+,增加石灰石的消耗(hào)。因此,為保證塔內化學反應的正常進行,運(yùn)行中從漿液中排出一(yī)定量廢水是(shì)非常重要。漿液中Cl-濃度及雜質含量升高改(gǎi)變了漿液(yè)的理化性質,影響(xiǎng)了(le)塔內化學反應的正常進行和石膏的結(jié)晶體的長大,同時雜質夾雜(zá)在(zài)石膏結晶之間,堵(dǔ)塞了遊離水在結晶之間(jiān)的通道,使石膏脫水變得困難。

  4、脫硫塔(tǎ)入口含(hán)塵(chén)量偏高,導致吸收塔漿液(yè)“中毒”

  原(yuán)煙(yān)氣的飛灰進入吸收塔在一定程度上原(yuán)煙氣中的飛灰進入吸收塔漿(jiāng)液中在一定程度上阻礙了(le)SO2與脫硫劑的接觸,降低了(le)石灰石中Ca2+的溶解(jiě)速率,同時飛灰中不斷溶出(chū)的一些重金屬如Hg、Mg、Cd、Zn等離子會抑製(zhì)Ca2+與HSO3-的反(fǎn)應,“封閉”了吸收劑的活性。一般要求吸收塔入口的煙塵(chén)含量不能(néng)超過200mg/m3,如果超過300mg/m3以上就容(róng)易出(chū)現這種現象。由於除塵器(qì)效率不是很好,吸收塔變成了吸塵器,吸收塔漿液發(fā)黑,起泡,脫水(shuǐ)時在石膏表明有一層黑色物質,在這種狀況下再堅持運行可(kě)想而知。吸收塔漿液極易“中毒”。一(yī)旦發生“中毒”現象,就需要將漿(jiāng)液全部排出置換新鮮的漿(jiāng)液(yè),造成很大的浪費,並影(yǐng)響脫硫係統的正(zhèng)常投入。吸收塔漿液“中毒”後(hòu),需要近半(bàn)月時(shí)間糾正才能徹底改善,在此期(qī)間會浪費大量石灰石粉,排放大量漿液(yè),提高了運行(háng)成(chéng)本。

  5、石灰石品質發生變化

  石灰石粉的品質是影響脫硫運行的一個(gè)重要因素,其中碳酸鈣含量及細度是關鍵,雜質增多或含量下降都會使(shǐ)漿液品質惡化,細度越細反應效(xiào)果就越(yuè)好。這就可能出現當碳酸鈣含量及成品的細度發生較大變化時,其反(fǎn)應活性降低,極可能(néng)發生供漿(jiāng)過量,此(cǐ)時塔內漿液中含CaCO3量增大,由石灰石顆粒易(yì)粘結在一起,導致造成脫水困難(nán)現象的發生。另外(wài)如果石灰石原料中夾帶黏土、泥沙等雜質,這些(xiē)雜質狀態不穩定,也會在一定程度上造成脫水困難的現象發生。一般要求入廠石灰石含量要求在90%以上。

  6.入爐煤含硫量突然發生變化(huà),超設計值較多

  入爐煤(méi)含硫量突然增(zēng)大,導致(zhì)吸收塔入口SO2濃度增大(dà)較大,而鼓入吸收塔的氧化空氣量並未隨之(zhī)增加,特別當SO2濃度超過設計值,氧化風量也是無法(fǎ)改變,由於嚴重氧化不足,溶液中可溶性亞硫酸鹽濃(nóng)度增大將抑製CaCO3生成,可溶性亞硫酸鹽結晶即CaSO3·1/2H2O晶體,該物(wù)質是層狀或針狀晶體,尤其是(shì)針狀晶體,形成的石膏顆粒小,粘性大,容易吸附在真空皮(pí)帶機上,增加脫水(shuǐ)的難度。

  7、石膏旋流器發生異常(cháng)

  石膏旋流器出口固體含(hán)量一般40-45%,發現內部堵塞及時處理(lǐ),一般內部結垢(gòu)以及沉沙嘴磨損超一般及時進行更換,注意監視控製入口壓力值,否則旋流器(qì)分離效果較差,進(jìn)入真空皮帶機含水量加大,導致脫水困難,石膏(gāo)相應含水量加(jiā)大。

  8、真(zhēn)空皮帶機異常

  真(zhēn)空(kōng)皮帶(dài)機是石膏二次脫水的重要設(shè)備,脫水效果與漿液的性質、濾布的清潔程(chéng)度有較大的(de)關係。汽液分(fèn)離器的表計直觀地(dì)反映了皮帶(dài)機的真空,真空皮帶機(jī)的真空與石膏含水(shuǐ)率呈有(yǒu)規律的變化,皮帶機真空升(shēng)高,反映出濾水通(tōng)過濾布時的壓降增加,反應出石膏含水率增大。其增加(jiā)的原因,一是脫水設備運行不正常,如濾布衝洗(xǐ)不幹淨或濾布使用周期過長都會使(shǐ)皮帶機(jī)脫水效果變差,脫水不暢;二是石膏漿液本身(shēn)性(xìng)質的(de)變化,如漿液(yè)中(zhōng)小顆粒石膏晶體(tǐ)增多或漿液(yè)中的雜質含(hán)量增(zēng)加(jiā)等引起濾(lǜ)布(bù)過濾通道的堵塞,使(shǐ)漿液中的水不容易從濾布孔隙分離出來。若要達到一定的固液分離效果,必須使真空(kōng)升高。

  解決辦法:

  1、注意控製(zhì)吸收塔內漿液密(mì)度,如密度計懷疑不準確,可以參照漿液循環泵正常時電流值,也可人工進行(háng)手動測(cè)量,注(zhù)意必須保(bǎo)持(chí)密度達到規定時(shí),方(fāng)可啟動石膏排出泵。若發現氧化風機電流升高,估計氧化風管結垢已經結垢嚴重,在吸收塔檢修的過程中要對氧化風管進行清垢處理。

  2、保持PH值在5.0—5.5之間,防止過高或過低。過低可能造成脫硫效率的降低、腐蝕性加強,過高漿液中(zhōng)未反應的石灰石量增多,兩種情況都不利於運(yùn)行穩(wěn)定。

  3、加強廢水排放,控製吸收塔(tǎ)內CL-含量在10000ppm以下不超標。

  4、需(xū)要對加強(qiáng)對電除塵、布袋除塵器全(quán)麵檢查,分別查看(kàn)各個高壓櫃的二次電流是否在合適的範(fàn)圍內。在此提一點,如果發現高壓櫃全部在投,且電(diàn)壓正常,但效果還是較差時,就(jiù)要對現在常用的頂部電磁振打進行檢查,振打好壞,頻率如何都是關鍵。再(zài)一個是灰鬥陽極振打,要保證(zhèng)定時振(zhèn)打,確(què)保下灰順暢;布袋除(chú)塵器注意差壓變化。

  5、嚴密監督石灰石質量。對此製定嚴格的管理製(zhì)定,確保車車化驗,嚴(yán)格考核(hé)。日常積極與供貨廠家(jiā)溝通,讓廠家清楚脫硫生產過程,明白脫硫的重要性及嚴肅性,加強前期管理。

  6、降低燃(rán)煤含硫量大的問題,積極(jí)協調燃料配煤(méi)。

  通過廠內管理係統,及時指導其配煤(méi)工作,確保按脫硫運行中的(de)煙氣含硫量在設計值之內。但長時間還(hái)是以降低(dī)采(cǎi)購(gòu)合格含硫量的燃(rán)煤為根本。

  7、加強對石膏旋流器的監控及維(wéi)修

  對於(yú)石膏旋(xuán)流站的操作並不(bú)多,除了(le)調整壓力定(dìng)期清理內(nèi)部結垢以外並沒有太(tài)多手段。日常要加強檢查底流口液體流出的(de)狀態,根據經驗判斷,當沉砂嘴噴出的為霧狀時效果(guǒ)為最佳,接近直流時效果已經變差,此時可以考慮更換沉砂嘴。也可以(yǐ)測量一下,旋流後達不到40-50%的脫水效果就要考慮更換旋流器(qì)了。再者就是停運後增加(jiā)衝洗時間,防止漿液在(zài)旋流子中沉澱結垢。

  8、保持真空皮帶機的最(zuì)佳工作狀態

  皮帶機的問題也就是關注濾布的狀況,當被油汙染後也會影(yǐng)響脫水效果,也就是(shì)鍋爐(lú)投油時盡量退出脫(tuō)硫運行。另外保持穩定的(de)濾布衝洗水壓力,調整合(hé)理的皮帶轉速,發現真空異常時及(jí)時清理真空罐中的雜物等等。

  另外(wài),保(bǎo)持儀表準確程度是脫硫運行的關鍵(jiàn),運(yùn)行人員要加強對運行參數的監測分析,發現不正常時應查找原因,及(jí)時調整,防止多參數發生變化,給問題的處理造成(chéng)困難。

  石膏脫水困(kùn)難是濕法脫硫裝置普遍存在的問題,其影響因(yīn)素眾多,需要(yào)從外部介質、反應條件及設備運(yùn)行狀況等多個方(fāng)麵進行綜合分析及調整。深入了解脫硫(liú)反應機理和(hé)設(shè)備運行特性,合理控製係統主要運行參數,才能保障脫硫石膏的脫水效果。

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