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	濕(shī)法石灰石(shí)-石(shí)膏煙氣脫硫工藝中(zhōng),石灰石(shí)漿液在吸(xī)收塔內對煙(yān)氣進行逆(nì)流洗滌,生(shēng)成半水亞硫酸鈣並以小顆粒狀轉(zhuǎn)移到漿(jiāng)液中,利用空氣(qì)將其強製氧化生成二水硫酸(suān)鈣(CaSO4·2H2O)結晶。用(yòng)石膏排(pái)出(chū)泵將吸收塔內的漿液抽出,送往石膏旋流(liú)器,進行濃縮及顆粒分級,稀的溢流(細顆粒)返(fǎn)回吸收塔;濃縮的(de)底(dǐ)流(較粗顆粒)送往真空皮帶機進行石膏脫水。脫水後(hòu)的石膏含水率(lǜ)一(yī)般控製在10%(質量含量)以下,為達(dá)標。若石膏水分過高,不僅影響脫硫係統和設備的正常運行,而且對石膏的儲(chǔ)存、運輸及後(hòu)加工等都會造成一定的困難。

石膏含水量大(dà)的原因:
1、吸收塔(tǎ)內漿液的密度偏小或者氧化空氣量不足
吸收塔內漿液的密度直觀地(dì)反映塔內反應物的濃度(固(gù)體含量(liàng))高低,密度值升高,漿(jiāng)液(yè)的固(gù)體含(hán)量增加(jiā)。密度一般控製在1180~1200之(zhī)間(jiān),固體含量在10%左(zuǒ)右。若排出的石膏漿液固體含量偏低,即密度較小,石膏漿液未(wèi)達到飽和或過飽和度較低(dī),形(xíng)成的石膏晶體顆粒細小,石膏難以脫水。
2、吸收塔液的pH測量值不達標
吸收塔液的pH測量值是參(cān)與反應控製的一個重要參數,用於確定需(xū)要輸送到煙氣脫硫吸收塔的新鮮反應漿(jiāng)液的流量。pH值升高,新的反應漿液供應量將(jiāng)減少(shǎo),反之,pH值降低,新的反應漿液供應量將增加。若pH計(jì)測量不準,則需要添加的石灰石(shí)量就(jiù)不能準確控製,而過量的石灰石使石膏純度(dù)降低,造成石膏脫水困難。
3、氯離子(zǐ)含量超標
原煙氣進入(rù)吸收塔與石灰石漿液接觸脫除SO2的同時,煙氣以及石灰石中的(de)雜質都會進入吸收塔漿液中,長(zhǎng)期運行後吸收塔漿液的氯離子和飛灰中不(bú)斷溶出的一些金屬離子濃度會逐漸升高,不斷增加的氯根和重金屬(shǔ)離子濃度對吸收塔內SO2去除以及石膏晶體的形成產生不利(lì)的(de)影(yǐng)響,並且過(guò)量氯離子將大量吸收Ca2+,增加石灰石的消耗。因(yīn)此,為保證塔內化學反應的正常進行,運行中從漿液中排出(chū)一定量廢(fèi)水是(shì)非常(cháng)重要。漿液中Cl-濃(nóng)度及雜(zá)質含量升(shēng)高(gāo)改變了漿液的理化性(xìng)質,影響了塔內化學反應的正常進行和石膏的結晶體的長大,同時雜質夾雜在石(shí)膏結晶之間,堵塞了遊離(lí)水在結(jié)晶之間的通道,使石膏脫水變得困難。
4、脫硫塔入口含塵量偏高,導致吸收塔漿(jiāng)液“中毒”
原煙氣的(de)飛(fēi)灰進入吸(xī)收塔在一定程度上原煙氣(qì)中(zhōng)的飛灰進入吸收塔漿液中在一(yī)定程度上阻礙了SO2與脫硫劑(jì)的接觸(chù),降低了(le)石灰石中Ca2+的溶解速率,同時飛灰中不斷溶出(chū)的一些重金屬如Hg、Mg、Cd、Zn等(děng)離子會抑製Ca2+與HSO3-的反應(yīng),“封閉”了吸收劑的活性。一般要求吸收塔入口(kǒu)的煙塵含量(liàng)不能(néng)超(chāo)過200mg/m3,如果超過300mg/m3以上就容易(yì)出現(xiàn)這種現象。由於(yú)除(chú)塵器效率不是很好,吸收塔變成了吸塵器(qì),吸收塔漿液發黑,起泡,脫水時在石膏表明(míng)有一層黑色物質(zhì),在這種狀況(kuàng)下再堅持運行可想而(ér)知。吸收塔漿液極易(yì)“中毒”。一旦(dàn)發生(shēng)“中毒”現象(xiàng),就需(xū)要將漿液(yè)全部排出(chū)置換新鮮的漿液,造成很大的浪費,並影響脫硫係統的正常投(tóu)入。吸收塔漿液“中毒”後,需要近半月時間糾正才能徹底改(gǎi)善,在此期間會浪費大量石灰石粉,排放大量漿(jiāng)液,提高了運行成本。
5、石灰石品質發生(shēng)變(biàn)化
石灰石粉的(de)品質是影響(xiǎng)脫硫運行的一個(gè)重要因素,其中碳酸鈣含量及細度是關鍵,雜質增多或(huò)含量下降都會使漿液品質惡化(huà),細度越細反(fǎn)應效果就越好。這就可能出現當碳酸鈣含量及(jí)成品的(de)細度發生較大變化時,其反(fǎn)應(yīng)活(huó)性降低,極可能發生(shēng)供(gòng)漿(jiāng)過(guò)量,此時塔內漿液中含CaCO3量增大,由石灰石顆粒易粘結在一(yī)起,導致造(zào)成(chéng)脫水困難現象(xiàng)的(de)發生。另外如(rú)果石灰石原料中夾帶黏土、泥沙等雜(zá)質,這些雜質狀態不穩定,也會在一定程度上(shàng)造成(chéng)脫水困難的現(xiàn)象發(fā)生。一般要求入廠(chǎng)石灰(huī)石含量要求(qiú)在90%以上。
6.入爐煤含硫(liú)量突然發生變化,超設計(jì)值較多
入爐煤含硫量突然增(zēng)大,導致吸(xī)收塔入口SO2濃度增大較(jiào)大,而鼓入吸收塔的氧化空氣量並未隨之(zhī)增加,特別當SO2濃度(dù)超過設(shè)計值,氧(yǎng)化風量也是無(wú)法(fǎ)改變,由於嚴(yán)重氧化不足,溶液中可溶性亞硫酸鹽濃度增(zēng)大將抑製CaCO3生成,可溶性亞硫酸(suān)鹽結晶即(jí)CaSO3·1/2H2O晶(jīng)體(tǐ),該物質是層狀或針狀晶體,尤其是(shì)針狀晶體(tǐ),形成的石膏顆粒小,粘性大,容易吸(xī)附在真空皮(pí)帶機上,增加脫水的難度。
7、石(shí)膏旋流器發生異常
石(shí)膏旋流器出口固(gù)體含量一般40-45%,發現內部堵塞及時處理,一般內部結垢以及沉(chén)沙嘴磨損超一般及時進行(háng)更(gèng)換,注意監視控製入口壓力值,否則旋流器(qì)分離效(xiào)果較差,進入真空皮帶機含水量加大,導致(zhì)脫水困難,石膏相應含水(shuǐ)量加大。
8、真空皮帶機異常
真空皮帶機是石膏二次脫水的重要設備,脫水效果與漿液的性(xìng)質、濾布的清潔程度有較大(dà)的(de)關係。汽液分離器的表計直(zhí)觀地反映了皮帶機的真(zhēn)空,真(zhēn)空(kōng)皮(pí)帶機的真空與石膏含水率(lǜ)呈有規律的變化,皮帶機真空升高,反映出濾水通過濾布時的(de)壓降增加,反應出石膏含水率增大。其增加的原因,一是脫水設備運行不正(zhèng)常(cháng),如濾(lǜ)布衝洗不幹淨或濾布使用周期過長都會使皮帶機脫水效果變差,脫水(shuǐ)不暢;二(èr)是石膏漿液本(běn)身(shēn)性質的變化,如漿液中小顆粒石膏晶體增多或漿(jiāng)液中的雜質含量增(zēng)加等引起濾布過濾通道的堵塞,使漿液中的水不容易從(cóng)濾布孔隙分離出來。若要達到一定的固液分離效果,必須使(shǐ)真空升高。
解決辦法:
1、注意控製吸收塔內漿液密度,如密度計(jì)懷疑不準確,可以參照漿液循環泵正常時電流(liú)值,也可人工進行手動測量,注(zhù)意必須保持密度達到(dào)規定時,方(fāng)可啟動石膏排出泵。若發現氧化風機(jī)電(diàn)流升高,估計氧化風(fēng)管結垢已經結垢嚴重(chóng),在吸收塔檢(jiǎn)修的過程中要對氧化風管進行清垢處理。
2、保持(chí)PH值在5.0—5.5之間,防止過高或過低。過低可能造成脫硫效率的降低、腐蝕性加強,過高漿液中未反應的石灰(huī)石量增多,兩種情況都不利於運行(háng)穩定。
3、加強廢水排放,控製(zhì)吸收塔內CL-含(hán)量在10000ppm以下不超(chāo)標。
4、需要對加強(qiáng)對電除塵、布袋除塵器全麵檢查,分別查看各個高壓櫃(guì)的二次電流是否在(zài)合適的範圍內。在此提一點,如果發現高(gāo)壓櫃全部在投,且電壓(yā)正(zhèng)常,但(dàn)效果還是較差時,就(jiù)要對現在常用的(de)頂部電(diàn)磁振(zhèn)打(dǎ)進行檢查,振打好壞(huài),頻率如何都是關鍵。再一個是灰鬥陽極振打(dǎ),要保證定時振打,確保下灰順暢(chàng);布(bù)袋(dài)除塵器注意差壓變化。
5、嚴密監督石灰石質量。對此製定嚴格的管理製定,確保車車化驗,嚴格考核。日常(cháng)積極與(yǔ)供(gòng)貨廠家溝通,讓廠家(jiā)清楚脫硫(liú)生產過程,明白脫硫的(de)重要性及嚴肅性,加強前(qián)期管(guǎn)理。
6、降低燃煤(méi)含硫量大的問題,積極協調燃(rán)料配煤。
通過廠內管理(lǐ)係(xì)統,及時指導其配煤工作,確保按脫硫運(yùn)行中的(de)煙氣含(hán)硫量在設計值之內。但長時間還是以降低采購合格含硫量的燃煤為(wéi)根本。
7、加強對石膏(gāo)旋流器的監控及維修
對(duì)於(yú)石膏旋流站的操作並不多,除了調整(zhěng)壓力定期清理內部結垢以外並沒有太多手段。日常(cháng)要(yào)加強(qiáng)檢查底流口液體流出的狀態,根據(jù)經驗(yàn)判斷,當沉砂嘴噴出的為霧狀時效果為最佳,接近直流時效果已經變差,此時可以考慮更換沉砂嘴。也(yě)可以測量一下,旋流後達不到40-50%的(de)脫水效果就(jiù)要考慮更換旋流器了。再者就是停運後增加衝洗時間,防止漿液在旋流子中沉澱結垢。
8、保持真空皮帶機的最佳工作狀態
皮帶機的(de)問題也就是關注(zhù)濾(lǜ)布(bù)的狀況,當(dāng)被油汙染後也會影響脫水效果,也就是鍋爐投油時盡量退出脫硫運行。另外保持穩定的濾布衝洗水壓力(lì),調整合理的皮帶轉速,發現真空異常時及時清理真空(kōng)罐中的雜物等等。
另(lìng)外(wài),保持儀表準確程度是脫硫運行的關(guān)鍵,運行人員要加強對運行參數的監測分析,發現不正常時應查找原因,及時調整,防止多參(cān)數發生變(biàn)化,給問題的處理造成(chéng)困難。
石膏脫水困難是(shì)濕法脫硫裝置普遍存在的問題,其影響因(yīn)素眾多,需要從外部介質(zhì)、反應條件及設備運(yùn)行狀況等多個方麵進行綜合分析及調整。深入(rù)了解脫硫反應機理和設備運行特(tè)性,合理控製(zhì)係統主要運行參數,才(cái)能保障脫硫石膏(gāo)的脫水效果。
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